במפעל יצרני שליווינו, עברנו דרך ארוכה שתחילתה בלגן במחסנים ובניהול המלאי, וסופה בשינוי תרבותי שהשפיע על מנהלים בדרגי ביניים בכמה וכמה מחלקות. הנה סיפור התהליך:
במפעל היו פערי מלאי גדולים מאד במהלך ספירות, איש לא האמין למלאי במערכת ולא ניתן היה לסמוך על דיווחי המלאי לצורך ייצור והצטיידות.
לכך נוספו חוסר סדר במחסנים, צפיפות ובעיות בניהול אצוות.
במפעל תהליכי מסוג זה עקיבות היא גורם קריטי: כשל בניהול המלאי פוגם ביכולת העקיבות של המוצר בתהליך המלאי ואחרי המשלוח, פוגם באיכות המוצרים ומעלה את עלויות הייצור.
מה עשינו?
בצענו בחינה ואפיון תהליכים בניהול המלאי והעברות לייצור וממנו.
חילקנו את הפרויקט לפרקים: ח"ג, מלאי ברצפות הייצור ותוצ"ג.
אלה השינויים שהכנסנו בניהול רצפת הייצור:
בתהליך בחינת התהליכים נמצא:
- דיווחי פחת לא בוצעו במערכת באופן נכון.
- שימוש בחומרים ממוחזרים לא הוגדר ולא דווח נכון במערכת.
- חומרים שיש קושי אובייקטיבי בספירתם (נוזלים בצנרת, אבקות בהזנה ישירה וכיו"ב) הועברו ללא בדיקה והערכה נכונה של הכמות המוערכת.
- במקרים מסוימים נראה שעצי המוצר הוגדרו נכון אבל הכמות הנצרכת של חלק מהחומרים למוצר בפועל חרגה מהתקן, הדבר היה ידוע ולמרות זאת לא דווח למערכת כצריכת יתר.
- בחלק מהמקרים תוצ"ג יוצר במשקל יתר ובכך צרך ח"ג מעל לתקן אבל צריכת החומר לא דווחה בהתאמה.
מה עשינו:
- הדרכה לדיווח פחת נכון.
- דיווח ייצור מתאים ושונה למחלקות עם צרכים ותהליכים שונים.
- הדרכה להגדרה וצריכה רישומית של חומרי מחזור.
- מדידה מדויקת יותר של חומרים בתפזורת, בחינת משקלים של מסירה מול קבלה לווידוא ומציאת חריגים.
- הפעלת צוות ההנדסה והנחייתו לבחינה לשיפור ביצועים, הקטנת מרווחי משקל ביחס לתקן, ושינוי עצי מוצר לתאימות למצב בשטח.